Hurda oranı, yüksek basınçlı dökümde verimliliği ve maliyetleri etkileyen en kritik faktörlerden biridir. Bu vaka çalışması, voestalpine’in ısıl yönetim ve kalıp tasarımı konusundaki uzmanlığının, üreticilerin hurdayı azaltmasına ve yüksek basınçlı dökümde proses güvenilirliğini artırmasına nasıl yardımcı olduğunu gösteren birçok pratik örnekten biridir.
Yüksek hacimli üretim yapan bir alüminyum parça üreticisi, tutarsız döküm sonuçlarıyla karşılaşıyordu.
Üretim düzeni, 73 saniyelik bir çevrim süresi ve %77’lik bir kapasite kullanım oranı içeriyordu; değişken maliyetler ise döküm başına yaklaşık 0,25 € idi.
Müşteri, üretimi stabilize etmek, kaliteyi artırmak ve yeniden ergitme ile hatalı/uygunsuz dökümler gibi kayıpları azaltmak istiyordu. Mevcut parça geometrisi ve döküm alaşımı korunacaktı.

295 €
73 sn
8.2 %
~ 0.25 € döküm başına
77 %
21 dk.
Yüksek basınçlı döküm süreci, 73 saniyelik bir çevrim süresi ve %77’lik ortalama makine kullanım oranı ile karakterize ediliyordu; değişken maliyetler atış başına yaklaşık 0,25 € idi. Makinenin saatlik ücreti 295 € idi ve hurda oranı %8,2’ye ulaşmıştı. Temizlik işlemleri vardiya başına 21 dakika sürüyor, bu da üretken zamanı daha da azaltıyor ve operasyonel verimsizliklere katkıda bulunuyordu.
voestalpine, proses kararlılığını artırmak için, kalıp döküm prosesinin çalışma koşullarına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış konformal soğutma kanallarına sahip, katmanlı üretim (AM) ek parçaları piyasaya sürdü. Bu kanallar, kalıp boşluğunun geometrisini takip ederek, her çevrimde daha verimli ve homojen bir ısı aktarımı sağlıyor.
Geliştirilmiş ısıl yönetim, lokal aşırı ısınmayı önlemeye ve homojen katılaşmayı desteklemeye yardımcı olur – bu da daha kararlı bir döküm prosesi ve daha az uygunsuz parça anlamına gelir.
166 410 €
39 020 €
3.9 %
+ 40 500 €
167 890 €
7 dk.
Sonuç olarak, hurda oranı %3,9’a düşürüldü ve vardiya başına temizlik süresi sadece 7 dakikaya indi. Bu iyileştirmeler, 39.020 €’luk bir AM yatırımı karşılığında toplam 166.410 € maliyet tasarrufu sağladı ve temizlik operasyonlarında 40.500 € tasarruf içerdi. Toplam net tasarruf 167.890 €’ya ulaştı; bu, hurda azaltmada %52’lik bir iyileşmeyi ve temizlik süresinde %66’lık bir azalmayı yansıtmaktadır.
Bu vaka, voestalpine’in mühendislik uzmanlığının ve ileri üretim teknolojilerinin, yüksek basınçlı döküm operasyonlarında gizli potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceğini – hem teknik hem de ekonomik değer sağlayarak – göstermektedir.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin
*alanların doldurulması zorunludur.